甲醇行業(yè)污水處理研究及應(yīng)用

時(shí)間:2022-05-17 10:16:18

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甲醇行業(yè)污水處理研究及應(yīng)用

[摘要]甲醇行業(yè)污水處理站主要處理來自氣化、合成裝置的廢水,廢水中主要污染物為BOD、COD、NH3-N、SS等有害物質(zhì),采用序批式污泥處理法(SBR)進(jìn)行處理,但運(yùn)行過程中濃密池、SBR池產(chǎn)生的污泥脫水效果不好,污泥回收量小,SBR池活性污泥減少,造成污泥沉降比增大,不利于活性污泥中微生物的繁殖生長,致使污水處理效果較差。介紹污泥脫水處理的過程,針對(duì)污泥脫水處理過程中存在的問題進(jìn)行分析,并采取有效的應(yīng)對(duì)措施,解決了污水與污泥的分離問題,使污水處理站實(shí)現(xiàn)了長、滿、優(yōu)運(yùn)行。

[關(guān)鍵詞]甲醇行業(yè);污水處理站;污泥處理;分離效率;改造;工藝優(yōu)化

甲醇行業(yè)污水處理站主要處理來自氣化、合成裝置的廢水,廢水中主要污染物為BOD、COD、NH3-N、SS等有害物質(zhì)。根據(jù)甲醇行業(yè)廢水中有害物質(zhì)的特點(diǎn),陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司選擇序批式活性污泥處理法(SBR)對(duì)廢水進(jìn)行處理,但在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,濃密池、SBR池等產(chǎn)生的污泥含水量大,污水與污泥分離效果差,壓濾機(jī)壓出的泥餅不成形,污水與污泥又回到前系統(tǒng),前系統(tǒng)又將污泥帶入SBR池,造成SBR池中污泥沉降比增大,減緩了活性污泥中微生物的繁殖生長,造成污水處理效果較差。因此,如何將污水與污泥有效分離,并經(jīng)壓濾機(jī)壓榨后形成泥餅予以回收處理,成為亟需解決的難點(diǎn)。

1污水處理站的主要任務(wù)

污水處理站主要接收氣化、合成裝置產(chǎn)生的工藝廢水及生活污水,污水經(jīng)過混凝及均衡調(diào)節(jié)等工序,送入SBR池進(jìn)行生化處理,完成脫除COD、NH3-N的過程,達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)行排放。污水處理站年運(yùn)行時(shí)間按8000h設(shè)計(jì),處理能力為52t/h(包括工藝廢水42t/h和生活污水10t/h)。

2污水處理工藝

污水處理主體工藝采用序批式活性污泥法(SBR),主要工藝步序?yàn)?進(jìn)水曝氣—好氧曝氣攪拌—厭氧攪拌—靜置沉淀—排放。其去除BOD、NH3-N等有機(jī)物的基本原理是:好氧曝氣時(shí),在好氧微生物及亞硝酸菌、硝酸菌的作用下對(duì)有機(jī)物進(jìn)行分解;厭氧攪拌時(shí),進(jìn)行反硝化反應(yīng)。序批式活性污泥法(SBR)由兩組SBR生化反應(yīng)池組成,交替工作,一個(gè)工作周期為8h(進(jìn)水曝氣2h、厭氧攪拌2h、沉淀3h、排水1h,工作周期及各階段用時(shí)可根據(jù)運(yùn)行情況適當(dāng)調(diào)整)。進(jìn)水階段同時(shí)進(jìn)行曝氣;每組池內(nèi)設(shè)置4臺(tái)碟式射流曝氣器和2臺(tái)剩余污泥導(dǎo)出泵(反應(yīng)池內(nèi)剩余污泥由污泥導(dǎo)出泵排至污泥貯池)。出水由潷水器將上層清液排出。調(diào)節(jié)池、高效濃密池等單元用于穩(wěn)定水量和水質(zhì),去除水中大部分懸浮物及影響生化處理的Ca2+等。

2.1預(yù)處理

氣化廢水通過廠區(qū)管道進(jìn)入廢水調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池中實(shí)現(xiàn)水質(zhì)、水量的均化;同時(shí),在廢水調(diào)節(jié)池中設(shè)置穿孔管路進(jìn)行曝氣攪拌,防止懸浮固體和顆粒在池底沉積。調(diào)節(jié)池廢水由提升泵(一用一備)打入一級(jí)攪拌反應(yīng)槽內(nèi),在攪拌反應(yīng)槽內(nèi)投加磷酸和氫氧化鈉,用于去除水中影響生化處理的Ca2+,充分?jǐn)嚢杌旌戏磻?yīng)后流入二級(jí)攪拌反應(yīng)槽,并投加混凝劑和絮凝劑進(jìn)行充分混合。出水流入濃密池,在混凝劑和絮凝劑的作用下,水與固體懸浮物分離,上部的上清液溢流至均衡池,底部的沉淀物通過污泥泵送至污泥貯池。均衡池接收兩路來水,一路為工藝廢水,另一路為生活污水,兩路水在均衡池中通過其底部鼓入的空氣攪拌后,由二級(jí)提升泵(一用一備)送至SBR反應(yīng)池。

2.2生化處理

SBR反應(yīng)池中,在曝氣階段,循環(huán)水泵(四用一備)、鼓風(fēng)機(jī)(一用一備)啟動(dòng),補(bǔ)充水中的溶解氧,水中COD、NH3-N等在微生物的作用下得到氧化,產(chǎn)物為CO2、H2O和硝酸鹽(NO-3);在厭氧攪拌階段,循環(huán)水泵(四用一備)運(yùn)行,加入適量甲醇補(bǔ)充碳源,水中的硝酸鹽(NO-3)在反硝化細(xì)菌的作用下還原為N2而從水中逸出。經(jīng)沉淀階段后,由安裝于反應(yīng)池末端的潷水器將上層的清液排至清水池,在清水池中取樣分析,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)后清液排出廠外。

2.3污泥處理

污水處理站產(chǎn)生的污泥主要包括濃密池的化學(xué)污泥和SBR池產(chǎn)生的剩余活性污泥。上述污泥通過各自的污泥泵排入污泥貯池,再由污泥處理系統(tǒng)的污泥螺桿泵抽到過濾機(jī)進(jìn)行脫水處理,將污水與污泥分離,污水繼續(xù)回到生活污水井,再次循環(huán)處理,污泥則壓成泥餅,按照危險(xiǎn)固體廢物的程序處理。但實(shí)際運(yùn)行過程中,由于污泥螺桿泵抽出的污泥濃度低、含水量大、污泥量少,在過濾機(jī)濾布上流動(dòng)性大,難以壓成泥餅。

3污水與污泥分離效果差的解決辦法

3.1污泥處理系統(tǒng)工藝改造

經(jīng)分析,污泥壓榨過濾機(jī)為間歇式工作,當(dāng)污泥貯池的液位達(dá)到80%~90%時(shí),污泥壓榨系統(tǒng)啟動(dòng),此過程中池內(nèi)上層為清液,下層為污泥濃度較大的污泥,啟動(dòng)螺桿污泥泵后,由于螺桿污泥泵打量較大,而污泥貯池上部清液黏度小、流動(dòng)性好,下部污泥黏度大、流動(dòng)性差,故在螺桿污泥泵啟動(dòng)的前幾分鐘,抽出的污泥濃度低、含水量大、污泥量少,造成壓榨效果差。為此,對(duì)原有污泥處理系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造,即在污泥貯池中上層加裝1條污泥貯池上清液排水管線,每次啟動(dòng)污泥壓榨系統(tǒng)前,先打開上清液排水閥,使污泥貯池上層的清液自流至生活污水井再次循環(huán)處理,剩下的下層污泥再用污泥螺桿泵送至污泥壓榨機(jī)進(jìn)行壓榨處理,從而提高污泥的處理率。

3.2污泥處理系統(tǒng)加藥工藝優(yōu)化

為使水與污泥得到更好分離,一般采用投加聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)的方式對(duì)污水中的懸浮物粒子進(jìn)行吸附、絮凝。為比較PAC和PAM的吸附、絮凝效果,從加藥量、加藥時(shí)間、加藥位置、經(jīng)濟(jì)投入等方面多次進(jìn)行試驗(yàn)與對(duì)比,得出如下結(jié)論。聚合氯化鋁(PAC)是一種高分子混凝劑,通過壓縮雙層、吸附電中和、吸附架橋、沉淀物網(wǎng)捕等作用,使水中細(xì)微懸浮物粒子和膠體離子脫穩(wěn),繼而聚集、絮凝、混凝、沉淀,從而達(dá)到凈化處理效果。PAC的投加方法:將固體PAC按照1∶3的比例加水溶解為液體,然后加15~20倍清水稀釋配制成濃度為12%~16%的藥劑。一般1000t污水需投加50~75kg的PAC,成本在130~195元。聚丙烯酰胺(PAM)分子能與分散于溶液中的懸浮物粒子架橋吸附,有著極強(qiáng)的絮凝作用。PAM的投加方法:先將PAM固體顆粒溶解成濃度為0.1‰~0.3‰的水溶液(應(yīng)在搪瓷、鍍鋅、鋁制或塑料桶內(nèi)配制,不可在鐵制容器內(nèi)配制和儲(chǔ)存),再加水稀釋至所需濃度后投加入污水中,以便迅速發(fā)揮藥效。PAM溶液配制時(shí),應(yīng)慢慢地加入帶攪拌和加熱措施(PAM固體顆粒在30~40℃更易溶解)的溶解器中,并采用漸次加藥的方式,將PAM固體顆粒慢慢地投入水中,以便其均勻地在水中溶解,避免結(jié)塊。一般1000t污水需投加1.5~3.5kg的PAM,成本在63~147元。需注意的是:PAM水溶液應(yīng)做到現(xiàn)配現(xiàn)用,因?yàn)槿芙庖洪L時(shí)間放置后,其性能會(huì)逐漸降低;同時(shí),配制好的溶解液必須進(jìn)行攪拌,攪拌速度一般為60~200r/min,否則會(huì)導(dǎo)致PAM降解,影響使用效果。通過試驗(yàn)比對(duì),投加PAM,污泥的絮凝效果、凈水速度提高20%,人員的勞動(dòng)強(qiáng)度較投加PAC小很多,且投加費(fèi)用也較投加PAC有所減少。為此,在帶式壓榨過濾機(jī)前增加1個(gè)PAM加藥混合器,增加藥劑與污水充分混合的時(shí)間,提高污泥的絮凝效果。

3.3污泥處理系統(tǒng)工藝優(yōu)化

污泥處理的關(guān)鍵裝置———過濾機(jī),其選型為帶式壓榨過濾機(jī),處理能力為3~6m3/h,有效帶寬為1000mm,電機(jī)功率為0.75kW,而配備的螺桿污泥泵流量為20m3/h,污泥在過濾機(jī)濾布上沒有足夠的停留時(shí)間,造成污泥順著濾布從兩邊流下,達(dá)不到順利壓榨的目的。另外,因污泥壓榨過濾機(jī)為間歇式工作,每次在重啟設(shè)備時(shí),總會(huì)出現(xiàn)螺桿污泥泵打不上量或污泥堵塞管道的問題。為此,對(duì)工藝操作進(jìn)行以下優(yōu)化:通過調(diào)節(jié)閥門開度、調(diào)整過濾機(jī)轉(zhuǎn)速并在過濾機(jī)頂上增加1層濾布等手段,找出污泥壓榨過程水量平衡點(diǎn),實(shí)現(xiàn)污泥順利壓榨;對(duì)于管道堵塞問題,增加1臺(tái)沖洗水泵,在每次污泥壓榨完畢后,及時(shí)對(duì)污泥管道及PAM加藥混合器、帶式壓榨過濾機(jī)等設(shè)備進(jìn)行沖洗。

4結(jié)束語

污泥能否及時(shí)、有效地處理,對(duì)污水處理站出水指標(biāo)影響也很大。甲醇行業(yè)污水處理站序批式活性污泥處理工藝(SBR),主要以反應(yīng)池中活性污泥微生物分解、硝化污水中的有毒有害物質(zhì),反應(yīng)池中的微生物繁殖很快,剩余活性污泥及其他沉淀物對(duì)反應(yīng)池的處理能力影響很大。我公司污水處理站由于污水與污泥分離效果差,污水與污泥又回到了前系統(tǒng),前系統(tǒng)又將污泥帶入SBR池,造成SBR池中的污泥沉降比增大,減緩了活性污泥中微生物的繁殖生長,造成污水處理效果較差。采取上述優(yōu)化改造措施后,取得了較好的效果。此外,生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格控制反應(yīng)池中的污泥濃度和沉降比,將污泥濃度控制在2~5g/L,沉降比控制在40~50。只要認(rèn)真執(zhí)行污泥處理工序的工藝指標(biāo),就能實(shí)現(xiàn)污水處理站的長、滿、優(yōu)運(yùn)行及出水的達(dá)標(biāo)排放。

作者:馬江濤 單位:陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司